內因是鋼中含碳量為0.12%~0.16%時,由于相變形成的熱收縮差,以及作用在坯料上的拉應力,坯料坯殼的厚度不均很嚴重。 外殼由縮短應力超過鋼的高溫。 力量和壓力是承諾的。 一旦薄壁部位出現應力集中,就會引起搪瓷管縱向開裂,在冷區繼續擴大。 這是產生縱向裂紋的內因;
使用粘接修復,將反應釜內的材料清洗干凈,并用清水反復沖洗,特別是將搪瓷管的損壞部位沖洗干凈,然后晾干。 用細鐵砂紙打磨搪瓷管的金屬表面,露出金屬體。 如果金屬周圍有中空但尚未剝落的搪瓷,應根據情況仔細清潔和修補。 用含有丙酮、乙酸乙酯、四氯化碳的絲布反復擦洗修補處,每次干燥約10分鐘。
解決堵灰現象勢在必行。 那么如何解決呢? 一是要盡量控制氨損失,預留催化劑層,優化注氨。 嚴格控制三氧化硫的生成量,在溫度方面也可以控制。 將SCR脫硝催化劑的反應溫度保持在320℃~400℃之間,可以控制氨的損失。 可對空氣預熱器進行很好的改造,加強吹灰效果,防止堵灰的發生。
證明生產的搪瓷波紋管。 如果搪瓷波紋管按上述規格工作,其使用壽命可達5萬次左右。 根據工作壓力的性質,搪瓷波紋管的允許位移量也不同。 通常,當搪瓷波紋管僅承受軸向載荷(拉力或壓力)時,其允許位移量可在搪瓷波紋管長度的10%~40%之間。 選擇; 當搪瓷波紋管承受側向集中力、扭矩或綜合力時,應適當減小搪瓷波紋管的允許位移。以上就是要如何解決袖閥管堵灰現象的方法,請大家收藏!